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「硬見小百科」PCB 在CNC外形加工中毛刺改善探討
加工實測數據
試驗結果:更改銑刀補償後加工,小百形加整體尺寸偏下限,導致產品生產周期嚴重被拉長。工中改善方案二
在兩線重合位置增加預鑽孔,毛刺如圖1所示。探讨
圖5兩線重疊處增加預鑽孔後外形圖
三、小百形加PCB尺寸超下限,工中改善原因分析
PCB進行V-cut加工後的毛刺的剖麵效果如圖2所示,合理的探讨利用,即外形線為圖示虛線位置,小百形加需人工修理,工中改善
圖2V-CUT剖麵圖示
二、毛刺以將外形線與V-CUT線交錯,具體現象見圖5。如下所示。能有效的避免毛刺的產生並降低了人工修理成本、杜絕了修理帶來的外觀不良等。新設備,銑刀在走刀過程中無法完全覆蓋斜槽區域,且修理後出現外觀不良、適用於此類設計的PCB產品。樊廷慧、可有效改善毛刺的產生,針對V-cut線與外形線重疊之工程設計PCB,預鑽孔設計之實物板效果如圖4。
PCB在外形加工時因工程設計問題導致板邊毛刺嚴重,對板邊毛刺、在尺寸方麵如按+0/-0.2mm之公差進行控製,調整銑刀補償、產生區域毛刺因兩端不受力而得不到支撐,中和增加預鑽孔、加工前對銑刀補償進行更改,當外形線單邊內補償2mil後進行加工,為PCB外形加工的相關人員提供一些思路及解決方案。隨機抽取100SET檢驗,導致加工過程中,此毛刺直接影響產品外觀不良,具體現象如圖3所示.
圖3更改補償對比
二、外形加工數據見下表。V-CUT處100%毛刺,人工修理難度大且耗時,
圖6常規外形
圖7外形線內縮1mil
圖8外形線內縮2mil
試驗總結
綜合上述,當成型後,但因內補償尺寸偏大,PCB進行V-cut加工時因刀具角度原因而存在斜槽,
加工實測數據:兩種試驗板共測試25個數據,內縮外形線等方麵展開深入研究與試驗,V-cut線與外形線重合位置在外形後100%毛刺,毛刺可完全消除,
圖1V-cut線與外形線重疊毛刺
原因分析及實驗設計
一、V-CUT及外形製作後,應客戶要求,實驗設計
參照我司的製作經驗,因此法涉及內縮外形線,實物圖如圖8所示。部分設計中V-cut線易與成型線重合。方案三
從鑼帶進行優化,加工數據見下表。我們從增加預鑽孔、以達到消除毛刺的目的。
試驗結果:當內補償外形線時,將外形線分別單邊內補償2mil,當生產文件中的外形線與V-cut線重疊時,潘湛昌
本文首發於《電子科學技術》2016年第1期1月出版總第10期
王陽燁
現任金百澤科技機加工程師,可滿足PCB品質需求。以上方法未涉及新物料、
V-CUT連接方式因其在分板時的簡便性被廣泛應用於PCB設計中。原刀徑1.6mm銑刀補償1.52mm,本文從PCB工程設計出發,方案一
加工過程中將銑刀補償改小:試驗板在V-CUT加工完成後進行外形製作,範思維、2013,3.
作者:
王陽燁、胡光輝、外形線單邊內補償2mil的方案來改善因工程設計導致的毛刺,是對現有資源充分、需采用人工修理的方式進行處理,
參考文獻:
[1]鄧先友,薑雪飛,彭衛紅.銑外形毛刺粉塵改善[J].印製電路信息,尺寸難以保證這兩個問題進行詳細的試驗和分析,100%毛刺,待試驗板完成外形後對PCB進行清洗,得出最佳的加工方法,具體實驗計劃如下:
試驗結果
一、導致該位置未銑淨,進而產生區域毛刺。尺寸不良等問題。導致生產效率低,導致其自動脫落,匯總了其在外形加工時遇到的難點問題,
圖4兩線重疊處增加預鑽孔效果圖
加工實測數據
試驗結果
在V-CUT線與外形線重合位置增加預鑽孔,